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淄博污水池堵漏公司哪家好

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  • 维修类型
  • 堵漏高分子
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淄博污水池堵漏公司
首先发现的异常情况是在转化炉对流段底部四周有水漏出,随即通过观察孔初步确定为一组锅炉给水预热器靠墙一侧泄漏,割除炉墙钢板并拆除炉墙后,发现是一个
180°弯头与直管连接处内侧焊缝发生泄漏,弯头公称直径为DN100mm ,裂纹由焊缝起延伸到弯头母材,缝长约15mm 。
2 、堵漏作业的可能性及存在的困难

由于漏点是靠近炉墙的,如果将炉墙打开适当的缺口,容一个人半身进入炉膛,双手就可以够及漏点,此即为不停车带压密封作业提供了可能。虽然漏点的位置具有不停车带压密封作业的可能,但实施起来有以下的困难:

a .漏点在弯头内侧,使堵漏受到限制。b.漏点在直管与弯头连接的焊缝处,而弯头与弯头之间的距离很小,测量工具无法回旋,故在现场无法准确测量泄漏部位的有关尺寸,从而使夹具的制作十分困难。c.现场操作困难。漏点在炉膛内,而炉膛负压达1 000Pa,为了维持生产,炉膛负压不能降得过低,炉墙缺口只能***容一个人探身入内操作,而且在操作时必须将头手进入炉内才能进行。在这样的情况下,炉内的负压不但使操作人员呼吸困难,稍有淄博污水池堵漏公司不慎,眼镜、手电筒和工具就会被吸入炉中,而且此时的环境温度在0℃以下。现场操作难度可想而知。
3、不停车带压密封作业过程3. 1  ***方案———引流焊接堵漏法

最常用的方法之一是用一螺母,使漏点完全包围在螺孔内,然后将螺母外缘与设备焊接为一体,再在螺孔内放置适量的密封剂,拧上螺栓即可。本方案中采用了
M20mm的螺母与设备进行焊接,但是在焊接过程中,由于操作空间的限制,仅有螺母一半的外缘能与设备焊接,其余部分既看不到又焊不到。在放置密封剂时由
于脱盐水泄漏量过大,密封剂根本无法直接压入螺孔中,因此采取了将螺栓中心打孔并在尾端攻内螺纹,用高压注剂枪注入密封剂的措施。可是很快发现注入的密封剂被从螺母与设备未焊接的缝隙中冲走,于是又采取了注入钢球、保险丝等试图堵住未焊接的缝隙,虽使泄漏略有减小,但由于密封剂的外溢,泄漏很快又恢复原状。究其失败根源,就在于螺母外缘与设备不能够完全焊接,加之在焊接过程中,熔化的钢水被炉膛负压所抽吸,焊缝难以饱满。
 第2方案———注剂密封堵漏法之一
    经过三昼夜的努力,***方案被迫放弃。决定采取用大于设备弯头的弯头制作夹具,重新建立密封腔,通过注射密封剂来消除漏点。淄博污水池堵漏公司

由于无法准确测量泄漏部位数据,夹具加工人员只能以弯头的标准数据为依据进行制作,而且制作夹具的材料弯头弯曲半径与设备弯头弯曲半径不一致,前者为长半径弯头,壁厚只有6mm,而后者为短半径弯头。为了能够将漏点包围起来,只能去掉一段弯头,然后焊接两端挡板,其中挡板2中间的开孔是偏心的,而且是不规则斜孔,由于加工条件的限制,无法***与弯头很好的贴合。做好的夹具安装后,无法全面检查是否合适,各贴合面与剖分面是否存在过大缝隙,同时***方案焊上去的螺母又给夹具的制作和安装带来不便。在现场作业过程中,漏点有所减小,但随着密封剂内部压力的升高,在泄漏还未消除之前就发现夹具变形严重,大块大块的密封剂从夹具与设备之间的缝隙和夹具剖分面处飞出,再次注入<5mm的钢球,钢球连同密封剂一起溢出,泄漏恢复原状,堵漏又一次遭到失败。 
 第3方案———注剂密封堵漏法之二

通过对第2次失败原因分析,认为其根本原因有二:其一,夹具的制作精度不够,即与设备的贴合不够紧密;其二,夹具的刚度不够,材料弯头的厚度仅有6 mm 
,密封剂的比压升高后,夹具就会发生形变。如果漏点的位置具有操作的条件,只要夹具有足够的精度和刚度,该装置几乎所有的漏点都可以不停车堵住。为了确保堵漏成功,特意安排两位技术人员负责跟踪指导夹具的制作,设计和制作过程从以下几个方面进行了改进:

a .为了解决夹具与设备不能良好贴合的问题,选用同型号的弯头作为模具,以检验夹具是否合适。b.为了***夹具足够的刚度,又不至过于笨重,用20mm的钢板与弯头进行拼凑。

 

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