400m2烧结机建于2010年7月,承担炼铁3号、4号高炉供应任务,设计利用系数1.25t/㎡h,年生产烧结矿396吨,此次大修主要目的是调整布料布局,调整十一辊和圆辊高度,提升料层厚度,重新布局松料器,改善料层透气性,设计点火装置和结构平台.改造混料筒衬板结构,减少混料筒粘料和提高混料效果.大修后漏风率的到明显改善,烧结机利用系数提高,降低了工序能耗。
1 装备概况
压延微晶铸石衬板有很好的性能,所以的使用在很多的范围,正是由于该板材具体的性能,所以在各大行业中都能“大展身手”,下面河南压延微晶衬板厂家为大家详细讲讲。
首先是电力行业,适用部位,原煤仓及钢煤斗,粉煤仓、汽车或火车卸煤沟、石灰粉仓、储煤简仓、烟筒内衬或隔烟墙、煤斗或煤槽、翻车机室。各种烟尘或废弃管道、干灰库等部位。工程量,根据电力行业规模大小,工程量在50-10000以上不等。微晶产品,压延微晶衬板、微晶胶泥或钢结构粘结胶。其次是钢铁行业,适用部位,高炉混料仓、配料室矿槽、储煤仓、汽车受料矿槽、铁精粉矿仓、成品矿仓、炼铁厂料仓、筛焦楼贮仓、中和混匀料场配料室、各种矿槽、矿渣冲渣沟、各种烟尘或废气管道、物料贮备及输送系统各种溜槽等部位,工程量,根据钢厂和炼钢厂规模大小,工程在100至几万平方米不等。微晶产品,压延微晶板衬板、微晶胶泥或钢结构粘接胶。第三煤炭矿山港口行业,适用部位,卸煤沟、刮板机、溜槽、煤仓、转煤塔、矿石料仓、贮煤仓、配煤室、各种废气或烟尘管道、各种输煤系统的部位等,工程量,根据煤炭或矿行业规模大小,工程量在50-10000以上,微晶产品,压延微晶板衬板、微晶胶泥或钢结构粘接胶。
1.1 配料室
配料室设计为18个仓高分子衬板,6个混匀矿仓聚乙烯衬板、4个返矿仓压延微晶板、2个除尘灰仓含油尼龙衬板、2个燃料仓阻燃衬板、4个溶剂仓铸石衬板 见表Ⅰ
除尘灰仓、生灰仓下设螺旋式给料机给料装置,返矿仓、燃料仓采用带式给料和电子皮带秤定量给料装置,混匀矿仓采用旋转式给料机和电子皮带秤定量给料装置,料位统计采用称重式和超声波料位计。
1.3 混合机
混合机采用皮带伸进混合机给料方式,一次混合机Φ4400㎜X20m,二次制粒机Φ4400㎜X24.5m,俩个混合机均采用齿轮传动
1.4 烧结机
台车规格为1.5mX0.75mX5m,料层厚度为750mm,双烟道抽风系统,采用英国豪顿生产的风机系统,单辊破碎机为双侧柔性驱动,460㎡液密封环式冷却机一台,采用地下式鼓风方式。
烧结混合料经过梭式布料带进入台车矿槽缓冲后落到圆辊、十一辊进行布料,料层厚度由合页门和圆辊运行速度控制。
1.5 烧结矿整粒
整粒系统由3台椭圆等厚震动筛组成,分为>25㎜,15~25㎜、5~15㎜、<5㎜。
1.6 环保设施
430m2机头电除尘器俩台,300m2机尾电除尘器俩台,200m2整粒电除尘器一台,配料脉冲布袋除尘器一台。5台除尘器对配料室、台车机头机尾、整粒筛分等扬尘点进行密封式除尘。
2 大修前期存在问题
2.1 主要生产现状
龙钢400m2烧结机经过5年实践运行,设备老化现象凸显严重,跟不上生产形势。主要表现为返矿率大、漏风严重、设备作业率低,水碳配合不到位,料层不能得到有效控制,高温料频繁出现导致皮带使用寿命降低等,已经制约了生产。
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